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技術(shù)頻道

新華DEH-IIIA在135MW機組中的應用

一、概述
我公司#1機組的三大主機是上海汽輪機廠和上海發(fā)電機廠生產(chǎn)的發(fā)電機組,裝機容量為135MW。機組DCS和DEH控制系統(tǒng)采用由新華公司XDPS-400分散控制系統(tǒng)和DEH-IIIA控制系統(tǒng)的一體化系統(tǒng)。DEH系統(tǒng)是由DEH-IIIA計算機部分和EH低壓透平油液壓系統(tǒng)組成的低壓純電調(diào)控制系統(tǒng)。DEH-IIIA計算機部分包括DPU和操作員站。在一體化系統(tǒng)中,DEH系統(tǒng)配置單獨的DPU用于汽輪機控制。在整個DCS中DEH占用#11DPU,DPU包括端子柜和控制柜各一個,DEH的I/O站共5個,每一個站的站控卡BCNET和電源模件均為冗余配置,DEH的操作員站和DCS的操作員站共用。汽輪機DEH系統(tǒng)的液壓執(zhí)行機構(gòu)采用低壓透平油,油壓為1.2MPa,由主機的主油泵供油,不設(shè)專門的供油裝置。電液轉(zhuǎn)換器采用新華公司生產(chǎn)的電液轉(zhuǎn)換器,油動機采用低壓透平油驅(qū)動的油動機。
二、新華DEH-IIIA控制系統(tǒng)的控制原理
DEH-IIIA計算機部分發(fā)出控制蒸汽閥門位置的電流信號,與油動機位置反饋在伺服控制卡VCC卡中相加,得出位置誤差信號經(jīng)功放進行電流放大,以驅(qū)動電液轉(zhuǎn)換器中的力矩馬達,使電液轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生相應的控制油壓,該油壓送入油動機以精確的控制油動機及蒸汽閥門位置,從而改變機組的轉(zhuǎn)速或功率,和高壓抗燃油純電調(diào)系統(tǒng)的差別是液壓執(zhí)行機構(gòu)部分采用了電液轉(zhuǎn)換器和相應的油動機,其工作介質(zhì)是汽輪機的透平油。這種系統(tǒng)的電液轉(zhuǎn)換器的工作電流較大,因此,系統(tǒng)的伺服控制卡VCC配置了功率放大板。
三、新華DEH-IIIA在我公司機組168運行中的應用情況
#1機組于2003年7月26日3時40分,鍋爐點火啟動。上午12時23分,汽輪機沖轉(zhuǎn)達到1500r/min;下午14時42分,汽輪機沖轉(zhuǎn)達到3000r/min,各項運行控制指標均在設(shè)計范圍內(nèi),實現(xiàn)沖轉(zhuǎn)一次成功。7月30日5時45分機組再次啟動,經(jīng)假同期試驗后,于下午18時并網(wǎng)發(fā)電一次成功。在各項條件具備的情況下,#1機組于8月5日18時開始168小時試運行計時,在168試運期間,自動和各種保護投入率100%,平均負荷率93%,各項技術(shù)指標達到優(yōu)良標準。8月12日18時,#1機組順利通過168試運,投入正常運行。附?jīng)_轉(zhuǎn)曲線如下:

#2機組168試運從2004年2月1日18:00點開始整套啟動,于1月20日7:00 #2汽輪機沖至3000轉(zhuǎn)。1月30日14:09,#2機組并網(wǎng)發(fā)電一次成功。2月8日,#2機組通過試運行。
四、新華DEH-IIIA在機組投入正常時的應用情況及存在的問題
(1)#1機組在2003年9月23日投入?yún)f(xié)調(diào)時負荷突然從100MW甩到32.3MW,后經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)當時協(xié)調(diào)回路是在功率回路切除后馬上就投入,RLOADREF還沒有在RATLMT作用下變化到與REFDMD一致,存在較大的偏差,故在協(xié)調(diào)投入瞬間給定值突變。后將該情況向新華公司反映后,新華公司提出下列改進方案:對現(xiàn)有組態(tài)進行在線修改,先退出協(xié)調(diào)控制,再刪除P30B62模塊RATLMT,將B53模塊THRSEL的Y輸出連接到RLOADREF的輸入。從此就再沒有出現(xiàn)過上述不正常情況。附當時趨勢圖 如下:

(2)#1機組在運行過程中出現(xiàn)負荷在80MW-100MW之間調(diào)門調(diào)節(jié)振蕩問題,向新華反映情況后得到如下回復:因貴廠DEH為低壓純電調(diào)系統(tǒng),就地閥門及油動機較遲緩,需相應修改功率回路的調(diào)節(jié)參數(shù)以適應低壓純電調(diào)系統(tǒng),具體修改方案如下:
在線修改時先切除功率回路,再修改以下參數(shù):
P27B5模塊ADD的系數(shù):由原來的K1=0.2改為0.008,K2=-0.2改為-0.008
P27B77模塊HLALM的系數(shù):由原來的H=0.3改為0.004,L=-0.3改為-0.004
P27B7模塊EPID系數(shù):由原來的Kp=0.04改為0.1,Ti=60改為10
經(jīng)過以上修改負荷在80MW-100MW之間調(diào)門調(diào)節(jié)振蕩問題基本得到了解決。
(3)#1機組在運行過程中GV1的擺動較頻繁,在運行過程中無法處理,因此在#1機組小修中,我們與新華公司的宋工一起分析擺動的原因,在宋工的指導下我們對DEH的控制系統(tǒng)進行了徹底的檢查,將功放板的積分時間進行了重新調(diào)整和試驗,改進后運行工況良好,半年來未出現(xiàn)因調(diào)門擺動引起負荷波動。機組負荷控制比較穩(wěn)定。
(4)由于我廠在地方電網(wǎng)中的地位,在電網(wǎng)主路檢修時,要求帶小網(wǎng)運行,要求機組調(diào)整電網(wǎng)頻率和負荷。另一方面,網(wǎng)局還把一次調(diào)頻回路是否投入作為考核指標。我廠原設(shè)計中,OPC動作后,不切除功率回路。這樣,當電網(wǎng)上周波發(fā)生增加時,汽輪機轉(zhuǎn)速要相應地發(fā)生增加,這時,一次調(diào)頻回路起作用,使機組負荷降低。如果轉(zhuǎn)速上升達到OPC動作值,則OPC動作關(guān)閉調(diào)速汽門,在發(fā)電機未脫網(wǎng)的情況下,將引起汽輪機甩負荷。當機組轉(zhuǎn)速低于3090rpm時,OPC復位,一次調(diào)頻回路起作用,調(diào)節(jié)電網(wǎng)周波,當轉(zhuǎn)速降至一次調(diào)頻回路死區(qū)范圍之內(nèi)時,功率回路起作用,使汽輪機負荷繼續(xù)增加到原設(shè)定值,則可能使網(wǎng)上周波繼續(xù)增加,甚至使OPC再次動作,引起系統(tǒng)擺動。根據(jù)這一情況增加了OPC動作時切除功率回路的邏輯,當OPC動作時切除功率回路,在汽輪機轉(zhuǎn)速回到一次調(diào)頻回路死區(qū)范圍之內(nèi)時,負荷控制為開環(huán)控制,負荷設(shè)定值穩(wěn)定在一次調(diào)頻回路不起作用前的給定值,負荷調(diào)節(jié)靠操作員手動調(diào)節(jié),避免負荷振蕩。在機組帶小網(wǎng)運行時,由于網(wǎng)上負荷和周波變化較大并且比較頻繁,往往會引起一次調(diào)頻回路的頻繁動作,這就需要對一次調(diào)頻回路的死區(qū)進行放大,在取得新華公司同意后,將帶小網(wǎng)情況下的死區(qū)由±2rpm改為±12rpm,使機組能夠順利地帶小網(wǎng)運行,避免了一次調(diào)頻回路地頻繁動作。
(5) 為優(yōu)化機組閥門流量特性,提高經(jīng)濟效益,進行了單閥至順序閥的切換,由于汽輪機廠未提供閥門流量特性曲線,致使在切換過程中負荷波動較大。聯(lián)系新華控制工程有限公司技術(shù)服務人員,通過試驗計算出閥門流量特性曲線,順利地完成單閥至順序閥的切換。
五、系統(tǒng)評價
本系統(tǒng)設(shè)計先進,修改方便,DEH工作可靠,調(diào)試過程中沒有發(fā)生硬件故障或損壞,轉(zhuǎn)速控制精度修改后較高,負荷控制穩(wěn)定,在整個運行期間,系統(tǒng)投入的各項功能均動作正常,滿足機組啟停及正常運行的要求。

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