小视频免费在线观看_夜夜b_男女隐私免费视频_国产一级性生活视频_久久综合入口_精品国内视频

技術頻道

閥門流量特性與單多閥切換

  周口隆達發(fā)電有限公司2×135MW汽輪發(fā)電機組是采用上海汽輪機廠生產(chǎn)的低壓純電調(diào)汽輪機,控制部分采用新華控制工程有限公司生產(chǎn)的DEH-IIIA控制系統(tǒng)。由于采用的是油動機與閥門一一對應的配置方式,因此也可以實現(xiàn)閥門的管理功能。在#1機組投入商業(yè)運行1年后,為優(yōu)化機組閥門流量特性,提高經(jīng)濟效益,為此進行了單閥至順序閥的切換,但由于汽輪機廠未提供閥門流量特性曲線,致使在切換過程中負荷波動較大。特做#1機組調(diào)門流量特性試驗。后通過試驗找出閥門流量特性曲線,順利地完成單閥(節(jié)流調(diào)節(jié))至順序閥(噴嘴調(diào)節(jié))的切換。
  單閥/順序閥門切換的目的是為了提高機組的經(jīng)濟性和穩(wěn)定性,其實質(zhì)是實現(xiàn)節(jié)流調(diào)節(jié)(單閥控制)與噴嘴調(diào)節(jié)(順序閥控制)的無擾切換,解決變負荷過程中的均熱要求與部分負荷經(jīng)濟性的矛盾。單閥方式時,調(diào)節(jié)級全周進汽,對調(diào)節(jié)級葉片應力控制有益,這樣可以以較快的速度變負荷,但另一方面,由于存在節(jié)流損失,于經(jīng)濟性上是不利的。所以單閥方式較適宜于負荷變動工況。順序閥方式對應于調(diào)節(jié)級部分進汽,由于減少了節(jié)流損失而提高了經(jīng)濟性,但同時葉片存在沖擊會產(chǎn)生部分應力,因而對負荷變化有一定限制,由此可見這種方式適應于高負荷時的穩(wěn)定運行工況。因為這時大部分閥門處于全開狀態(tài),只是部分閥沒有開足,所以減少了節(jié)流損失。圖(一)為單閥/順序閥的流量與閥位關系圖。單閥和順序閥在不同負荷時的熱耗率如圖(二)所示。


切換原理:
一般要求在進行閥門切換時,機組負荷在50%-70%時,汽機的工況穩(wěn)定,即凝汽器壓力不變,主蒸汽參數(shù)不變,不考慮抽汽,則汽機出力僅由蒸汽流量決定,而各個閥門所控制的蒸汽量只與閥門開度有關。設Yw為閥門蒸汽流量,則:
Yw=f(P、T、L)
其中P為主蒸汽壓力,T為主蒸汽溫度,L為閥門開度
當P、T為定值時,則:
Yw=fi(L)為閥門的流量特性曲線,可以近似地用折線進行表示,這在許多DEH閥門管理程序中都得到應用,當然,折線中取點越多,越能正確反應閥門的流量特性。
設y為汽輪機出力,x為閥門開度,f為閥門開度和蒸汽流量即汽輪機功率的函數(shù)關系,則單閥方式下(汽輪機高壓調(diào)節(jié)門為四個):
4
y1= Σ fi(xi1)
i=1
順序閥方式下:
4
y2=Σfi(xi2)
i=1
單閥/順序閥方式下的任意狀態(tài)下
4
y=Σf1(xi)
i=1
如果要求單閥、順序閥切換過程中為無擾切換,則要求
y1=y2=y
新華負荷控制原理
DEH控制系統(tǒng)根據(jù)機組負荷要求,計算出與當時主汽參數(shù)相對應的流量值,經(jīng)過高低負荷限制,輸出到閥門管理程序,通過閥門管理程序換算成與之相對應的閥門開度。單閥運行時,汽輪機總的流量信號平均加到各個高壓調(diào)節(jié)門上。順序閥控制時,流入汽輪機的蒸汽流量是各閥門流量的總和,它將按順序依次加到GV1-GV4上,各閥門按順序啟閉,相臨的兩個閥門在開啟時有一定的重疊度(前一閥尚未完全開啟,下一閥便提前打開,這提前開啟的量,即為閥門的重疊度)。通常認為當閥門前后的壓力比P2/P1=0.95~0.98時,閥門就算全開。重疊度的選取要經(jīng)過方案比較,一般以前一閥門開至閥門前、后的壓力比P2/P1=0.85~0.90時,后一閥就開始開啟為合適。而閥門流量特性曲線就是流量向閥門開度轉(zhuǎn)換的函數(shù)。如果流量曲線與實際有誤差,則在閥門切換過程中負荷變化就比較大。
閥門的流量特性,可以通過計算得到。但是,由于閥門在不同的開啟位置時,最小通流面積不是常數(shù),又因擴壓管的存在,使閥門喉部壓力與閥后壓力不等,加之擴壓管的擴壓效率隨工況的變化而變化,使得蒸汽壓力沿擴壓管流程的變化規(guī)律也跟隨變化,因此,通過閥門的流量就不僅僅是閥門前后壓力比與開度的函數(shù),這給理論計算帶來了困難。因此閥門流量計算通常借助試驗進行。
試驗過程
在做試驗前進行了周密的組織和細致的分工,編制調(diào)門特性試驗方案,我們在新華公司龍工的密切配合下,在要求工況下,于5月份分別對以下負荷(135,130,125,120,115,110,105,100,95,92,89,86,83MW)做了試驗,運行人員負責試驗操作實施。
一)試驗目的:
1)測取單閥方式下,高壓調(diào)門行程h和流量(調(diào)節(jié)級壓力)特性。
2)測取多閥方式下,高壓調(diào)門行程h和流量(調(diào)節(jié)級壓力)特性。包括GV1全開(GV2、GV3、GV4全關),GV1、GV2全開(GV3、GV4全關),GV1-GV3全開(GV4全關),GV1-GV4全開工況。
3)根據(jù)以上測取的閥門行程流量特性,優(yōu)化閥門管理,提高經(jīng)濟效益。
二)試驗前提條件:
1)機組必須維持額定主汽壓力。
2)機組負荷能在額定參數(shù)閥門全開負荷到60MW負荷范圍之間變化。
3)主要測點變送器、測量通道校驗合格。
4)試驗程序、調(diào)試安裝符合試驗要求(能去除閥門重疊度)。
三)試驗方法:
1)蒸汽工況調(diào)整由鍋爐控制系統(tǒng)完成。
2)閥門運行工況由DEH試驗程序完成;DEH在閥位控制方式下(MW、IMP回路切除),改變給定值(即閥位指令)達到各試驗工況的變化。
3)壓力、給定值、流量、閥位、功率等參數(shù)采集,由DEH完成;流量用調(diào)節(jié)級壓力代替。
4)試驗用的管理曲線采用無重疊度曲線。
5)DEH逐點給定閥位,鍋爐調(diào)整汽壓穩(wěn)定后,DEH采集數(shù)據(jù),主汽壓力應在整個試驗過程中保持不變。
四)試驗注意事項
1)試驗過程中DEH退出功率、調(diào)壓回路。
2)試驗過程中撤除AGC控制方式。
3)試驗過程中撤除CCS控制方式。
4)試驗過程中撤除DEH遙控方式。
5)當?shù)谝淮呜摵芍噶顬?35MW時,鍋爐側(cè)的壓力定值根據(jù)實際功率現(xiàn)場確定,以閥門全開,負荷不超發(fā)為準。
6)試驗過程中應密切注意汽機振動、軸向位移、差脹等參數(shù)的變化;
7)任何自動裝置運行中,當發(fā)生運行參數(shù)波動較大,且無法調(diào)整至正常值時,應立即撤出相關自動,進行手動控制,調(diào)整運行參數(shù)至正常值。
8)試驗過程中發(fā)生事故,其操作按運行規(guī)程進行相關事故處理,控制各項主要參數(shù)在規(guī)定范圍內(nèi)。
五)試驗順序
單閥試驗?閥切換?多閥試驗?DEH恢復。從閥門全開工況開始到最低負荷,而后閥切換,由最低負荷到全開工況。
六)試驗步驟
試驗準備:檢查試驗條件滿足
1、單閥方式下調(diào)門特性試驗步驟
1.1在單閥方式下,使GV1、GV2、GV3、GV4四閥全開,實際負荷為額定負荷135MW,機組維持當前主汽壓力和主汽溫度。
1.2從單閥全開工況開始減負荷,維持主汽壓力和主汽溫度,每次調(diào)整目標值減0.5MW負荷,等工況穩(wěn)定后再作下一步調(diào)整,變負荷率掌握在0.25MW/min,直到實際負荷降至75MW。在此過程中運行應嚴密監(jiān)視實際負荷變化, 可視情況改變變負荷率。
1.3 上一步操作結(jié)束后開始升負荷,每次調(diào)整目標值增加0.5MW負荷,等工況穩(wěn)定后再作下一步調(diào)整,變負荷率掌握在0.25MW/min,直到GV1、GV2、GV3、GV4四閥全開。在此過程中嚴密監(jiān)視實際負荷變化, 可視情況改變變負荷率。
2、多閥方式下調(diào)門特性試驗步驟
2.1在單閥全開穩(wěn)定工況下,在DEH組態(tài)P52頁強制模塊25為1,正常后切為多閥。
2.2從多閥全開工況開始減負荷,每次調(diào)整目標值減2.5MW負荷,等工況穩(wěn)定后再作下一步調(diào)整,變負荷率設定在2.5 MW/min,直到實際負荷至75MW。在此過程中運行應嚴密監(jiān)視實際負荷變化, 可視情況改變變負荷率.
2.3 上一步操作結(jié)束后開始升負荷,每次調(diào)整目標值增加5MW負荷,等工況穩(wěn)定后再作下一步調(diào)整,變負荷率設定在2MW/min-2.5 MW/min,直到GV1、GV2、GV3、GV4四閥全開。在此過程中運行應嚴密監(jiān)視實際負荷變化, 可視情況改變變負荷率.
3、試驗結(jié)束
3.1 在GV1、GV2、GV3、GV4四閥全開下恢復閥門重疊度,若要恢復單閥運行,一定要在閥門全開時切換。
3.2 試驗結(jié)束維護部熱控人員開放被強制功能塊,并刻錄數(shù)據(jù)光盤交新華公司服務人員帶回新華公司。新華公司遵循"有求必應的服務宗旨"對試驗數(shù)據(jù)進行分析,并做仿真試驗,特提出修改#1機組DEH的部分組態(tài); 我們在#1機停運前按在線修改組態(tài)的步驟修改了組態(tài):
1)、備份原始組態(tài)。
2)、確認DEH切為單閥手動控制方式。
3)、以ENG級別連接主控#11DPU;并上裝組態(tài)文件。
4)、按新華公司處理后的數(shù)據(jù)修改組態(tài)。(修改前后閥門流量特性曲線表見附頁1)
5)、修改完進行校對無誤后;對組態(tài)文件寫盤,并COPY到副控。
3.3 組態(tài)修改后,DEH控制切為自動。投入功率回路,進行單閥升降負荷試驗,滿足《汽機運行規(guī)程》的要求。
3.4 100 MW負荷時,做單多閥切換試驗,效果明顯。(閥門切換時負荷擾動見附頁2)
閥門流量特性曲線的作用
汽輪機的功率調(diào)節(jié)是通過改變調(diào)節(jié)閥門的開度,調(diào)節(jié)進入汽輪機的蒸汽流量來實現(xiàn)的。閥門流量特性是指流經(jīng)閥門的蒸汽與閥門開度的對應關系,它直接影響著調(diào)節(jié)系統(tǒng)的品質(zhì)和機組運行的經(jīng)濟性,不僅要求單閥有符合要求的閥門流量特性,同時也要求順序閥聯(lián)合調(diào)節(jié)時,也符合要求的閥門流量特性。
結(jié)果分析
我廠#1機組單閥改多閥工作結(jié)束,效果明顯。修改后的單閥多閥控制特性和切換已能實現(xiàn)順利切換,在投入功率回路的情況下,負荷波動小于3.5MW,且能滿足調(diào)節(jié)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)品質(zhì)和機組安全運行經(jīng)濟性的要求,工作穩(wěn)定,在任何工況下閥門的開度和蒸汽流量均無自發(fā)的擺動現(xiàn)象,多閥控制時也無負荷大幅度的擺動現(xiàn)象,公司領導給予了充分的肯定。

文章版權(quán)歸西部工控xbgk所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。

主站蜘蛛池模板: 曰韩av| 黄色骚视频 | 久久久成人网 | 日本在线看 | 午夜免费| 日韩福利在线观看 | 男女激情视频 | 中文一区 | 亚洲在线一区二区三区 | a级片在线免费观看视频 | 国产高清精品在线 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀 | 国产盗摄一区二区 | 日韩精品网 | 国产精品国产三级国产aⅴ原创 | 黄色片在线看 | 操出白浆视频 | 日日爽| 国产高清一二三区 | 久草在线免费福利 | 色片免费观看 | 久久99精品久久久久久国产越南 | 欧美日韩aaa | √8天堂资源地址中文在线 一区免费 | 国产真人真事毛片视频 | 久久久久久亚洲精品 | 国产性色av | 国产精品日韩欧美 | 亚洲国产精品99久久久久久久久 | 午夜激情视频在线 | 中文字幕精品三区 | 日韩三级一区 | 青青草av| 久久黄色视 | 国产精品日韩精品 | 欧美精品久久久久久久免费软件 | 欧美激情视频一区二区三区不卡 | 天堂аⅴ在线最新版在线 | 中文成人在线 | 一区二区视频观看 | 精品国产31久久久久久 |